スタッフブログ

新入社員の七転八起[4]エレボット ...

2019年06月14日 17:10:45 by fdkltd

お久しぶりです!あるふぁです!!

なんとなんと!!エレボットのPVを作成することが決定いたしました~~(*’▽’)
現在誠意作成中でございますので、楽しみにしていてくださいね!

照明、バックスクリーンも用意したので本格的な仕上がりになると思います、、、。
さらに、エレボットのパッケージも進化するかも、、、???

ではまた!!!

新入社員の七転八起[3]エレボット ...

2019年05月31日 15:40:40 by fdkltd

こんにちは、イーターです。
 
 今週はhataさんとエレボット本体の販売用チラシの下地を作成しました。
チラシにはエレボットの特徴や仕様などの内容が一般の方にも伝わるように
工夫して作りました。
今回作ったチラシの下地は別の専門業者の方にわたり、ブラッシュアップ
されるので完成がどのようになるか楽しみです。!(^^)!

 来週からはガスコンロに使うガスボンベの流量測定装置の開発を行って
いきます。入社して初めての開発の仕事なので頑張りたいと思います!

新入社員の七転八起[2]プログラミ ...

2019年05月24日 14:41:17 by fdkltd

はいどうもこんにちは、イーターさんのブログのNさんこと、あるふぁです!お初にお目にかかります!

イーターさんと交互に近況を発信していく開発部ブログです!

5/19日にみせるばやおで開催いたしましたロボットランドにて、
今回初の試みであるプログラミング体験講座を実施いたしました。

体験講座の内容は、エレボットを使ってボウリングをしてみるというもので、
6~8歳のお子様たちに受けていただきました!!

ストライクを取った時の子供たちの笑顔を見ていると自分も元気が湧いてきますね(*’▽’)

再来週はユニバーサルロボットのトレーニングに横浜に行ってきます!
それではまた!!

新入社員の七転八起[1]エレボット ...

2019年05月17日 14:05:50 by fdkltd

初めまして、今年の4月に入社したイーターです。
 
 今週からhataさんに代わってもう一人の新入社員のNさんと交互にブログをアップしていきます。毎週金曜日に更新予定です。

 早速ですが、今週は教育向けロボット「エレボット」を歩かせたり、腕を動かして遊んでもらったりするなど、プログラム講座の内容を私、hataさん、Nさんの3人で話し合いました。

 その結果、エレボットのプログラム作成を体験してもらい、最終的にボウリングをしてもらうということが決定しました。👏👏👏
これは5/19(日)にリノアス8Fの「みせるばやお」において14:30から開催します。

興味のある方は、ぜひ来てください!!

奮闘記【最終回」八尾ロボコンに参加 ...

2019年02月17日 15:11:35 by fdkltd

どうもhataです。

 2/16(土)に第11回八尾ロボコンに参加してきました。試合は初戦敗退という非常に残念な結果となってしまいましたが、なんと技術賞を受賞することが出来ました。

 試合ではミスが多くあり、悔いが残るものとなってしまいました。ロボットをフィールドの壁にぶつけたり、予定していた通りにオブジェを取得できなかったりと、練習の成果を発揮できませんでした。緊張してしまい、しっかりと状況判断ができなかったことが問題です。

 会場での練習時にグリッパのサーボモーターをひとつ壊してしまいました。すぐに交換して問題なく動かすことは出来ましたが、壊れやすいという構造的欠陥は今後に反映させなければなりません。グリッパにはマイクロサーボモータを使用していますが、無理な姿勢でオブジェを取りに行ったり、どこかにぶつけてしまったりするとすぐに壊れます。ソフトウェアやグリッパの動かす位置などを工夫して、なるべく壊れないように対策しましたが、結局本番で壊れてしまいました。今後の課題です。

 私の「新入社員奮闘記ブログ」はこれで最後となります。今後はロボット開発に必要な知識を得るために、実作業現場での訓練に励みます。今まで見てくださった方々ありがとうございました。

奮闘機【34】明日は八尾ロボコン

2019年02月15日 17:09:54 by fdkltd

どうもhataです。

 明日はついに八尾ロボコンの大会当日です。非常に緊張しています。プレ大会の結果を基にプログラムを微調整し、しっかり動けるようにはなりました。明日本番の環境で動かしてみて、最終調整したいと思います。

 大会はアリオ八尾にて行われます。皆さんどうぞ見に来てください。詳細は↓のURLをご覧ください。

https://www.matec-yao.com/pub/robot/robocon2019/

奮闘記【33】 2月10日はエレボ ...

2019年02月08日 17:58:57 by fdkltd

どうもhataです

 2月10日のエレボットバトル大会に向けての準備を行いました。
大会の出場枠には若干空きがありますので、当日受付を行っています。試合以外にも輪投げやプラバン作り、射的などのイベントもやっています。試合の観戦以外でも楽しむことができると思いますので、是非みせるばやおに来てください

イベントの詳細はこちら

奮闘記【32】プレ大会を経て

2019年02月01日 10:32:08 by fdkltd

どうもhataです

 先週末は、ロボコンのプレ大会でした。2月16日の本番のトーナメントくじ引きも行われ、うちのチームはシード枠になったので初戦が準決勝戦になりました。

 プレ大会では本番で利用するものと同じ畑ゾーンが用意されており、準備したロボットでオブジェ取得を試したところ、オブジェが滑ってしまいとれないことがありました。原因はオブジェを挿している穴の摩擦力で、それまで練習してきたものはオブジェを差し込むために穴を開けた合板一枚分だったのに対して、本番の物はオブジェを支える部分が下まであり、持ち上げる際の摩擦が大きいのでグリッパから滑ってしまっていました。

 解決方法を考えるため、練習用の畑ゾーンにも本番同様に「スタイロフォーム」という発泡系の材料に穴をあけたものを取り付け、板の部分は穴のふちに240号の紙やすりを貼り付けました。これで、プレ大会とほぼ同じような摩擦力を再現出来たので、この条件で実験を行いました。

左:取り付け後 右:取り付け前


本番用の穴を上から見た場合

 オブジェを抜きやすくするための実験をいくつか行った結果、ロボットを小さく左右に揺らしてから持ち上げると、オブジェの位置が負荷のかかっていない方向に少しずれて、オブジェと穴の摩擦が小さい状態で抜く事が出来ました。また、グリップ力を上げるために、スポンジ状のやわらかいゴムシートを張りました。これでオブジェをしっかりつかむことが出来るようになりました。

プレ大会で他のロボットを見て、このままでは優勝できないと思ったのでプログラムの改良も重ねていきます。

奮闘記【31】 競技の練習をしました

2019年01月25日 9:10:01 by fdkltd

 どうもhataです

 前回書いていた、「オブジェとの最短距離を測定し、オブジェの中心に向かってグリッパを動かす処理」は、競技の練習とプログラムのバグ修正時間を考慮すると、完成させることができないと考え、実装を断念しました。しかし、自動取得を完全に諦めるわけではなく「オブジェまでの距離を測定し、アームを伸ばすと掴める位置にオブジェがあれば取得する」という、以前作成した処理を使うことにしました。

 競技の練習を行っているとき、自動取得時にオブジェの認識位置に誤差が出てしまうと、うまくつかむことが出来ず、グリッパがオブジェに衝突して壊れることが何度かありました。上司から「グリッパに使用しているサーボモータの中立位置を変えて、取得動作時にもっとグリッパを開いてみてはどうか」とアドバイスをもらったのですぐに付け替えを行いました。

変更前

変更後

 こうすることで、オブジェの認識位置に誤差が生じてもグリッパは衝突せず、大きな負担がかからなくなったので、サーボモータが壊れにくくなりました。

 明日はプレ大会です。練習の成果を発揮して頑張りたいと思います。

奮闘記【30】 オブジェ取得失敗の ...

2019年01月18日 10:32:22 by fdkltd

どうもhataです

 前回オブジェの自動取得を行う際に、距離センサの値に誤差があることが原因でグリッパがオブジェ手前で止まってしまい、オブジェを取得出来ない状態であると書いていました。しかし、誤差の大きさがオブジェ一つ分もないことから、別の原因があるのではないかと考えました。

 まず、実際の測定値のログをとり、値を確認したところ、オブジェが無い場合にも測定値がゼロになっていることを見つけました。測定したセンサの生の値でグリッパの移動距離を決めていたので、このような位置ずれが影響していると考え、測定距離の移動平均を使った処理を実装し、これによってセンサのずれの大きさを緩和することができました。

 移動平均を使った判定で動かすと、オブジェの手前で止まることができるようになりましたが、取得動作をオブジェの手前ですることには変化がありませんでした。このことからセンサの問題ではなく、自動取得時のアームの制御に問題があると考えました。改めて確認をしたところ、自動取得でオブジェを探すとき、利用するアームは原点から50㎜前に出した状態で距離の測定を行い、オブジェを見つけたと判定したときの距離だけ原点から動かしているので、必ず50㎜手前で取得動作を行うようになっていました。これを修正し、初めに想定していた判定の閾値を小さくしたうえで、自動取得時のアームの目標位置を測定距離と最初のオフセットの合計で決定するようにしました。

そうすることで、自動取得の動作をオブジェの手前で行う問題は解決しました。次は、グリッパの中心とオブジェの中心をなるべく近づけて自動取得できることを目指します。

 最後に、自動取得のテストの様子を載せておきます。

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